渤海钻探多区域春季上产提速提质:防砂新突破、“一趟钻”刷新进尺、周期纪录接连落地

问题——春季一直是油气工程施工的关键窗口期。随着老油田稳产难度上升、非常规资源开发提速,钻完井与井下作业面临“增产能、控成本、保安全”的多重约束:一方面,部分区块储层疏松、出砂风险高,常规工艺对稳产增产支撑不足;另一方面,井深结构调整、井筒工况更复杂,对钻井提速和一体化施工组织提出更高要求;同时,偏远区域交通与气候不确定性加大,给物资供应、设备保障和现场管理带来压力。 原因——从现场看,制约因素主要集中三上:其一是地质与储层条件复杂,如冀中区块疏松砂岩“泥包砂”特征明显,易出现产层出砂与作业风险叠加;其二是工程参数变化带来的技术适配压力,如大港井眼尺寸与设计井深调整,对钻头、螺杆及井下工具的抗冲击、扭矩能力和参数控制提出更匹配的要求;其三是组织与保障链条存“短板效应”,在吐哈、长庆等区域,流程衔接、设备状态或人员协作一旦滞后,就可能形成等停误工,拉低效率并放大安全环保风险。 影响——针对这些难点,渤海钻探在多地以“技术+管理”双轮发力,取得阶段性成效,工程服务对上游增储上产的支撑能力深入增强。 在冀中地区,井下作业分公司在保清1-12X井首次应用分层压裂充填防砂技术,围绕“防砂与增产兼顾”的路线,通过精细准备与动态优化贯穿全过程:从现场踏勘、联合技术交底,到注入测试与小型测试,再到施工中根据压力变化实时调整加砂量与砂液浓度,最终两天内高质量完成作业,最高砂比达60%,刷新华北油田冀中地区防砂加砂强度纪录。该突破为同类疏松砂岩油藏稳产提供了可复制的技术路径,也为后续规模化应用积累了数据与经验。 在大港地区,第一钻井分公司BH70301钻井队在滨深22-9L井面对二开井眼设计井深增加的变更,优选抗冲击PDC钻头并匹配大扭矩螺杆钻具,强化参数精细控制与过程管控,落实24小时跟班作业、关键工序双人确认等制度,最终实现单日进尺突破1000米,并以“一趟钻”完成2689米进尺顺利完钻。实践表明,在设计变更与工况约束下,通过装备匹配与过程管理强化,仍可兼顾提速提效与风险可控。 在吐哈地区,第二钻井分公司50665钻井队承钻的东储4井完钻井深3200米,钻完井周期较以往提速25%,并创区块最短纪录。该队采用“三高两大”作业模式提升机械钻速,同时优化生产组织、压缩非生产时间,推动工序紧密衔接;针对钻具水眼偏小导致泵压过高、环空返速不足以及变频房功率过载等问题,现场围绕关键瓶颈集中攻关,实现安全平稳钻进,为后续同类型井提供了更成熟的组织模板与参数参考。 在长庆地区,第二固井分公司在苏75区块完成首轮两口气井固井施工。面对区块偏远、交通条件复杂以及井筒温差大、直井施工压力偏高等难点,该公司提前统筹对接,动态研判天气与交通,强化工序衔接,做好设备维保与物资保障;施工中通过铺设防尘布、设置围堰、圈闭高压作业区等措施提升安全环保水平,确保操作准确、密度稳定、计量精准,实现首轮施工顺利开局。固井质量与施工节奏的稳定,为后续气井投产和产能释放打下基础。 对策——从多地实践看,渤海钻探的应对重点集中在四个上:一是以技术进步破解“难储层、难工况”痛点,推动防砂、提速、固井等关键技术向精细化、参数化、标准化升级;二是以全过程管理压实安全责任,通过“三交三查”“一班一分析”等机制前移风险识别与现场控制,减少关键环节的不确定性;三是以生产组织优化提升效率,强化工序衔接、减少等待时间,提升设备完好率与人员协同效率;四是以区域保障体系增强韧性,针对偏远区块和复杂交通条件,提前布局物资与设备维护,降低外部扰动对施工节奏的影响。 前景——当前油气增储上产进入“以效率和质量换产能”的阶段。随着老区稳产与新区建产同步推进,工程技术服务的竞争力将更多体现:能否在复杂储层中提供更优的增产与控砂方案,能否在设计变化频繁、安全环保要求趋严的情况下保持高效施工,以及能否以数字化、标准化手段沉淀经验,形成可推广的工法体系。渤海钻探春季多点推进取得的阶段成果,显示出其在关键技术适配、组织管理与安全环保协同上的综合能力提升。下一步,随着经验复制推广、装备迭代和工艺优化持续推进,有关成果有望在更多区块转化为稳定的产能支撑与成本优势。

在能源安全战略持续推进的背景下,渤海钻探以技术创新破解开发瓶颈,以管理升级守住安全底线,反映了国有能源企业的责任担当。其春季生产成果不仅为完成全年目标奠定基础,也有望通过经验推广带动行业在高效、绿色、智能化方向加快进步。随着系列成果持续转化,我国油气勘探开发的效率提升空间将继续打开。