广东一家大型家具厂专门搞高回弹网状聚氨酯泡沫,给高档沙发和床垫供货。厂子本来在人口稠密区,周边居民嫌臭味太重老是投诉,环保部门非得让他们赶紧整改。这家工厂的废气处理风量高达20000立方米每小时,要求不光达标,还得把那股难闻的味道彻底弄没。 厂里的废气挺复杂,浓度老变来变去,里头还混着硅氧烷类物质。发泡线那边主要冒MDI、硅油还有锡类催化剂;后固化区释放残留单体和小分子挥发物;仓储区成品还会慢慢散出微量有机物。污染物浓度这块儿,MDI在40到150毫克每立方米之间,非甲烷总烃是60到180毫克每立方米,硅氧烷类物质大概在20到50毫克每立方米。 针对这废气的特性,他们用了一套“多级吸附+生物净化”的新招儿。先把生产线全封闭了,关键部位还专门设了6个强化收集点。预处理那边弄了三级过滤(初效、中效、高效),夏天还得降温冬天得保温。 主处理系统这边,他们搞了个特种硅胶塔专门对付硅氧烷优先吸附,接着是改性活性炭塔(碘值不低于1000毫克每克),最后还有个生物滴滤塔(容积负荷1.2千克COD每立方米每天)。 辅助系统方面,有活性炭原位再生装置和生物菌种培养系统。特别是针对硅氧烷类物质设计了专用材料,总算把传统工艺搞不定含硅化合物的难题给解决了。 这套系统运行后一检测结果出来了:MDI排放浓度被压到了0.5毫克每立方米以下,非甲烷总烃也不到8毫克每立方米,硅氧烷类物质更是只有3毫克每立方米。臭味从原来的4级(明显能闻到)降到了1级(基本闻不到),投诉直接没了。 最关键的是运行费用比传统的RTO工艺省下了大约40%。每年还能回收大约3吨有价值的硅氧烷类物质拿去卖钱。这就把资源给利用上了。