废水处理系统升级改造

这家食品厂位于我国东部沿海,专门做鱼类罐头,每天要加工大概50吨原料鱼,一年能产出1.2万吨罐头。因为生产规模变大了,以前的废水处理系统有点跟不上,这就逼着他们得把设施升级改造一下。 他们的废水主要有四个来源:一是原料处理时的清洗、去鳞还有去内脏,这种水里面好多鱼鳞、内脏渣、血水还有油脂;二是蒸煮和杀菌时产生的废水,有蛋白质、脂肪和调料;三是设备和车间地面清洗的水,里面有洗涤剂和一点点油;四是跟原料接触的冷却水,这个倒是污染少点。 他们的废水里主要的污染物有COD(化学需氧量)大概在2000到3500毫克每升,BOD5(五日生化需氧量)是800到1500毫克每升,SS(悬浮物)有500到1000毫克每升,动植物油在150到300毫克每升,氨氮50到100毫克每升,总磷20到40毫克每升。 针对这些特点,设计了一个“预处理 生化处理 深度处理”的流程。预处理先把大颗粒的鱼鳞骨头这些东西用格栅过滤掉。然后进调节池把水质水量调均匀,上面再设个曝气装置防止东西沉下去。气浮装置用来把油脂和小颗粒物给捞起来。 生化处理先有个水解酸化池,把大分子有机物分解成小分子好让微生物吃。接着是UASB反应器,这是高效的厌氧处理方法,能把大部分有机物给处理掉。再后面是接触氧化池,这是好氧处理环节。 深度处理阶段就加PAC和PAM混凝沉淀一下,把剩下的悬浮物还有磷都去掉。最后活性炭过滤一下保证水稳定达标,再紫外线消毒杀掉微生物。 系统运行稳定后,出水达到了GB8978-1996一级标准。具体指标是COD不超过80毫克每升,BOD5不超过20毫克每升,SS不超过70毫克每升,动植物油不超过10毫克每升,氨氮不超过15毫克每升,总磷不超过0.5毫克每升。处理后的水还能回用到厂区绿化和设备冲洗上实现了循环利用。一年下来大概能减少15万吨废水排放。