茅台酒厂的改革

上世纪七十年代中后期,我们国家的很多传统工业企业都遇上了不小的发展难题,茅台酒厂更是深陷其中。这家企业从1962年开始,连续多年都没能把国家规定的生产任务完成,亏损的数额越堆越大。厂内的管理也很松散,生产上老是出乱子,甚至一度有停产的危险。这不仅害了厂子本身活不下去,也拖累了地方经济的发展和古老的酿酒手艺。 要怪只能怪以前的管理体制太老套,老是搞大锅饭,没法把职工的积极性调动起来。再加上质量管得不严,产品的合格率老是上不去;还不肯在节约成本上下功夫,资源浪费得厉害;产能建设也一直停滞不前,机器老化得没人管。这些问题凑到一起,让企业陷入了死胡同。 好在后来换了新的负责人,这位新领导没急着去求快成功,而是一头扎进生产一线去摸底子。他把限制发展的那些关键问题都梳理了出来。接下来就给厂里定了一系列实打实的改革办法:第一是改体制。建立了三级核算的经济责任制,搞了个“五定、四包、一奖”的制度,彻底打破了那套平均主义的分法。这一改,工人们干活的劲头明显大了,各项指标也就慢慢好转了。到了1977年到1978年这段时间,包装环节的损耗少了很多,钱也花得省了不少。 第二是抓质量。厂里把质量当成了命根子来抓,严格规范制曲、发酵、蒸馏还有陈放这些环节,专做酱香型白酒。经过这么多年的死磕,产品合格率从1977年的87%涨到了1982年的96.5%。而且在1979年全国的评比大会上还得了大奖,牌子保住了。 第三是降成本。厂里搞了节约大行动,从生产的细枝末节里抠钱袋子。换掉了老破旧的储酒罐,换了包装纸皮儿之类的材料。这么一来每年能少扔百吨好酒出去,包装费也降了超过60%,大大缓解了缺钱的压力。 第四是提产能。组织大伙儿搞生产攻坚战,专门盯着那些闲置多年的车间设备改造和流程优化。只要把卡住脖子的关键环节打通了,产量自然就上来了。这就给以后的发展攒下了硬底子。 这些改革措施要是齐头并进地推下去,厂子很快就把账给扳平了。1978年就把连续几年亏空的老账彻底结清了。更关键的是靠着这一套系统的办法把现代管理的法子给立住了,还养出了一种以质量为本的文化风气。 回头看看这段历史不难发现:茅台酒厂在七十年代末的改革不光是个扭亏为盈的故事;更像是一面镜子照出了咱们国家传统产业在那个特殊时候是咋折腾的。它告诉咱们面对难处必须得盯着问题改、扎扎实实地干、咬定质量不放松、还要敢闯新路;只有这样才能在变局中抢机会、在风雨里求突破。 这个历史教训到了现在依然很有嚼头:企业想活下来光靠守着老祖宗的东西不行;还得有随时跟着时代变的胆子。在追求高质量发展的今天再来看这段旧事;能让人更真切地体会到这里面藏着的道理和价值。