问题——深层页岩气井普遍面临“深、硬、复杂”的工程约束。
大安区块页岩层硬、断层发育、井壁稳定风险与井控压力并存,容易在钻进提速、轨迹控制、泥浆体系转换和完井工序衔接等环节出现时间损耗。
特别是中完转换涉及多工序、多专业、多设备联动,任何节点出现等待或返工都可能放大周期与成本压力。
原因——本次提速提效的关键在于“前端预判+过程精控+组织协同”的组合发力。
一是把风险识别前移。
施工前对井区岩性数据与邻井实钻信息进行细化对比,通过模拟推演提前锁定潜在风险点并制定处置预案,减少现场被动应对。
二是把决策落到数据上。
通过对返砂量等信息进行动态研判,实时匹配钻压与转速,提高破岩效率,同时对井控设备、泥浆性能、固控系统等多项指标实施连续监测,实现异常早发现、早处置。
三是把“多队伍作战”变成“一体化运行”。
项目管理端统筹物资、人员与应急响应,确保关键环节衔接顺畅,减少等待时间;工程设计端与地质分析端协同优化轨迹与工艺参数,为钻井作业提供更稳定的“最优路径”。
影响——纪录的刷新不仅体现在单井周期缩短,更体现深层页岩气开发模式的迭代。
套管下入效率提升与中完转换周期压缩,意味着同等资源条件下可提高设备利用率、缩短建井周期、降低综合成本,对大安区块乃至川渝地区页岩气规模化开发具有示范意义。
同时,控压钻井等手段在降低钻井液密度、提升机械钻速的同时兼顾井壁稳定与井控安全,体现了“安全底线不降、效率指标上升”的工程导向,有利于形成可复制的技术与管理经验。
对策——面向深层页岩气提速提效的常态化推进,需要在标准化与精细化上持续加码。
一是完善地质工程一体化工作机制,形成“资料—模型—设计—执行—复盘”的闭环,做到设计参数可追溯、现场调整有依据。
二是把关键工序作为提效主战场,围绕中完转换、套管下入、固井与泥浆体系切换等节点,固化清单化管理与标准化恢复流程,减少不确定性。
三是强化数字化工具与现场管理融合,既要“看得见”关键指标,也要“管得住”执行质量,确保监测结果能及时转化为现场操作指令。
四是坚持安全生产底线,针对井控、井壁稳定和设备运行状态,持续开展预警阈值优化与应急演练,让提速建立在风险可控的基础之上。
前景——当前我国非常规天然气开发正由“能开采”向“高质量、规模化”转变,深层页岩气作为重要增量资源,对保障能源安全、优化能源结构意义突出。
随着钻完井技术、装备能力与组织体系持续升级,深层井的周期压缩空间仍然存在。
未来,围绕更复杂地质条件下的快速钻进、轨迹精控、低密度高效钻井液体系、智能化监测与远程协同等方向的系统集成,将成为提效降本的关键抓手。
此次大安1H37-2井的实践表明,只要坚持标准化作业与精细化管理并重、技术进步与组织能力同向发力,就能在复杂地层中实现“又快又稳”的工程目标。
从地质预判到技术创新,从团队协作到效率突破,大庆钻探的这次成功实践,彰显了我国能源开发领域的技术实力与攻坚精神。
在能源需求日益增长的背景下,此类技术突破将为页岩气规模化开发打开新局面,也为我国能源结构优化提供坚实支撑。