这事儿得从一家大肉联厂说起,他们每天排出1500立方米的脏水,把冲洗车间、屠宰场、加工车间还有员工的生活污水都混一块儿了。这水看着黑乎乎的,闻着一股腥臭味,油脂含量特高,悬浮物更是超标上百倍。好在这种废水的生化性还行,为后面的处理奠定了点基础。 因为缺少实测数据,设计时主要参考了别的厂子的情况,还留了足够的余量。设计指标是COD不超1400毫克每升,SS不超800毫克每升,氨氮不超35毫克每升,动植物油不超200毫克每升。 水处理的目标是要达到GB13457-92的一级标准。他们用了水解酸化加CASS的组合工艺。先把大的漂浮物用格栅拦下来,再用泵抽到调节池里调均一下水量和水质。 接下来,水被送到了水解酸化池。他们采用管道布水加上搅拌的方式,往池子里投了19吨含水率80%的厌氧污泥,浓度是1万毫克每升。一开始进水只按30%的负荷走,这时候COD的去除率只有15%左右。 过了几个月,池子里才出现了絮状的颗粒。 接下来是CASS池的事儿。 他们分了两次投泥:给2个池子各加了2.5吨接种污泥,闷曝了24小时后换了30立方米的水;从第5天到第12天,闷曝6小时,逐渐增加换水量。 两周后颜色从灰黑变成了黄褐,SV30达到了28%。 出水变得清澈后就开始按时间顺序运行了。 再加上剩余的污泥进行循环操作——进水、曝气2小时、沉淀1小时、滗水50分钟——氨氮就降到了11.3毫克每升。最终DO控制在2毫克每升,SV30保持在30%到40%之间。 处理后的COD在30到78毫克每升之间浮动,显微镜下能看到很多大口钟虫和少量线虫。 脱水这块儿也很关键。 试运行了2个月后对压滤机、螺杆泵还有PAM加药罐都进行了调试,确定了PAM浓度为1.25‰的时候滤饼含水率最低。 经过10个月的试运行,环保部门来突击检查发现COD、氨氮、SS和动植物油都达标了。 处理后的水虽然带点微黄但很清澈,已经被回收到车间冲洗、圈舍清洗和厕所冲厕上了。 回头看看有几个问题得改进:格栅拦渣率只有30%,自制的格筛对付这么高的悬浮物有点吃力。以后可以在格栅前面加个化粪池先沉淀一下粪便和饲料颗粒;水解酸化池想要“泥水混合”又要“出水澄清”挺难两全的;建议再加个二次沉淀池来减轻厌氧污泥流失对CASS池的冲击。 地下水丰富导致地面沉降也是个麻烦事儿;今后做这类工程最好一次提升到位少挖地下结构;充分利用地形高差简化提升泵站。 最后总结一下:这套水解酸化加CASS的工艺在屠宰废水处理上经受住了高负荷和季节波动的考验。只要把前期的悬浮物处理做好了,后面生化段就能稳定运行了。最终不仅能达标排放还能回用呢!