问题:春运叠加冬季低温,铁路货运与调车作业频次上升,设备连续高负荷运转带来更高风险。
在阳安铁路重要节点勉西车站,驼峰编组场承担多方向列车解编任务,春运日均解编货车达两千余辆。
编组场内分布的大量减速顶装置,俗称“铁蘑菇”,是驼峰调速的关键环节,一旦出现油气不足、锁闭异常或气孔堵塞等故障,可能引发车辆溜逸、冲撞或编组效率下降,给春运保畅与安全带来压力。
原因:一是任务重、节奏快。
驼峰编组场作业具有“连续、密集、环环相扣”的特点,设备状态的细小波动会被放大,必须用高频巡检把隐患消除在萌芽。
二是环境复杂、条件艰苦。
冬季室外低温、道砟路面湿滑,检修人员需在钢轨间徒步十余公里,反复弯腰下蹲,体力消耗大且对标准化作业提出更高要求。
三是设备点多面广。
仅减速顶就达2583个,另有防溜停车器等装置,巡检既要覆盖全面,又要做到精准判断和快速处置,考验一线工区的组织与技能。
影响:高质量检修直接决定驼峰调车系统的稳定性,进而影响车站解编能力和干线运输周转效率。
对春运而言,稳定的驼峰调速设备意味着货运列车能够更顺畅地完成解体、编组和出发,煤炭、粮食、工业原材料及民生物资运输更有保障;对安全生产而言,及时发现并排除“死顶”“不回弹”等隐患,有助于降低调车作业风险,维护铁路运输秩序。
勉西车站减速顶维修工区成立26年来未发生因设备问题导致的事故,背后正是对“万无一失”标准的长期坚守。
对策:一是把防护与流程前置,确保检修作业可控。
检修人员上道前清点工具备件,穿戴反光马甲和防护帽,按规定设置防护并安装短路铜线,确保作业与行车组织之间形成可靠隔离。
二是以“脚底功夫”提升诊断能力。
检修人员通过对减速顶反复踩踏、触感辨识,形成“一踩便知”的经验判断:过松可能提示油气不足导致制动力不足,过紧则可能由排气孔堵塞引发“死顶”,并及时拆检电磁阀、清理油泥、恢复回弹性能,实现“发现—定位—处置”闭环。
三是以小改小革促进提质增效。
针对长期弯腰拔顶强度大、效率受限的难题,工区职工自制简易“拔顶器”,在不改变作业标准的前提下优化操作方式,减少人员投入与体力损耗,提高巡检效率,为高峰期保障争取时间窗口。
四是强化带教与协同作业。
工长在现场边操作边讲解,指导年轻职工掌握关键部位拆装要领和故障特征,形成互相校核、分组协作的作业机制,降低误判漏检概率。
前景:随着春运客货运输结构变化和铁路物流需求增长,编组站和区段站将更突出“安全、效率、韧性”三重目标。
面向未来,驼峰编组场设备维护将进一步向精细化、标准化和数据化迈进:一方面通过持续改进工装器具、优化巡检路径和作业组织,提升单位时间内的保障能力;另一方面推进状态监测与故障预警手段应用,把经验判断转化为可量化指标,实现更早发现、更快处置。
在坚守制度底线的同时,以创新促提效、以培训强队伍,才能在运输高峰中稳住安全基本盘、提升组织效率。
在高铁时代的光鲜背后,正是这些与钢铁机械朝夕相处的基层劳动者,用脚步丈量安全底线,以匠心守护运输命脉。
从"铁蘑菇"的养护细节可以看出,中国铁路的可靠性不仅源于先进技术装备,更植根于无数像高山桐团队这样将标准化作业转化为肌肉记忆的守护者。
当春运大潮中货物列车呼啸而过时,道砟间那些深浅不一的脚印,恰是对"交通强国"最朴实的注解。