大港油田创新研发电缆防磨装置 破解特殊作业环境施工难题

大港油田的工程井和人工岛施工现场,一项看似微小的改进正在发挥重要作用;测试公司C2958队井口工王伟手中的测井电缆,如今运行得格外平稳,这得益于一个精心设计的防磨滚轮支架装置。 问题的根源在于特殊作业环境的地形条件。工程井测井作业中,由于工程井作业平台与测井工程绞车摆放位置存在明显高度差,而人工岛凹槽内的测试井又比地面低一段距离,测井电缆在上下作业过程中被迫在这些"悬崖边"来回摩擦。长期的摩擦导致电缆外层钢丝磨损严重,有时甚至会断裂。 这个问题带来的经济损失不容小觑。一盘测井电缆价值数十万元,正常使用寿命可达三至五年,但在这些特殊环境中,最多两年就需要更换。更为严重的是,电缆的不规则运转还会引发打扭、拉伸等安全隐患,威胁现场作业人员的生命安全。为应对这一难题,一线员工曾尝试多种土办法,包括缠胶带、垫胶皮,甚至用旧轮胎垫在摩擦处,但这些方案要么耐用性差,要么过于笨重,均未能从根本上解决问题。 面对这一"硬骨头",测试公司技能专家王洪军主动请缨,成立现场技改攻关小组。他深入各个作业现场跟队作业,仔细观察电缆的运行轨迹,精确测量工程作业井平台高度与人工岛凹槽的落差,详细记录电缆摩擦的关键点。通过整理数据、绘制草图、计算参数,攻关小组逐步确定了支架角度和滚轮位置等关键设计要素。 创新的过程充满了反复与打磨。攻关小组先后修改了二十多版设计方案,制作了十多个试验样品,在不同的作业现场进行实地测试。每一次试验都为最终的成功奠定基础。经过这若干科学严谨的工作,电缆防磨滚轮支架装置最终研发成功。装置投入使用后,电缆平稳地顺着滚轮滑动,曾经令人烦恼的"滋滋"摩擦声消失了,电缆表面也不再出现划痕。 这一创新带来的效益是多上的。队长陈虞浩介绍,以前每次作业都需要安排两个人专门盯着电缆磨损情况,现在有了这个装置,一个人就能胜任,既节省了人力成本,又消除了安全隐患。从更长远的角度看,电缆使用寿命的延长意味着企业维护成本的显著下降,而安全隐患的消除则为现场作业提供了更加可靠的保障。 这项创新充分说明了大港油田一线员工创新意识和技术攻关能力。在生产实践中,许多看似微小的改进往往能够产生显著的经济效益和安全效益。从发现问题、分析问题到解决问题的全过程,都体现了科学的工作态度和持之以恒的精神。

从井场"磨损点"入手,用数据和反复试验把"小滚轮"做成可复制的解决方案,表明了基层一线对安全生产和提质增效的主动担当;面向复杂工况和高质量发展要求,唯有把问题导向、现场导向与创新导向贯通起来,让更多"能落地、可推广、见实效"的技改成果走出试验场、走向生产线,才能持续筑牢安全底线、夯实高效作业的基础。