针对K201反应器法兰泄漏的问题,咱们来好好剖析剖析。这家重整装置的预加氢第一反应器,连轴转了两年半,顶部进料法兰的情况越来越不妙,漏油是越来越多。设备工作压力2.23 MPa,操作压力2.45 MPa,温度也是在385℃和370℃之间晃悠。 这是个大家伙,各种材料咱们看表1就明白了。这回的泄漏照片让人直冒冷汗,进料法兰那儿的垫片问题太严重了。螺栓用的是35CrMoA和35CrMo材料,尺寸是M33×260 mm。图上明显看出椭圆形金属环垫跟连接面接触的地方破了好几个大窟窿,最宽的地方有17 mm长。物料冲刷出来的沟槽最深已经挖到了0.8 mm。 导致这问题的原因主要有三条:第一是疲劳,这两年半设备启停加起来大约20次,每次2.45 MPa加上370℃的载荷轮番折腾,垫片受不了了;第二是松弛,高温一烧螺栓拉长了、法兰也变了形,密封不住了;第三是冲蚀加剧,高压油从缝隙里漏出来一冲一个大坑。 那咋办呢?咱们来看看整改的四步法。先把温度波动和开停工节奏管严了,升温降温慢点儿来;停工冲洗氢的时候慢点开阀门快点关阀门;发现漏了立马用蒸汽冲油气别着火;还有热紧螺栓这事得重视起来。 然后是现场修复密封面。得照着《压力容器安全技术监察规程》来干,用那种带中轴的专用工具切削一下、拿230°的模板校正平整、再研磨收口。修好后槽斜面的粗糙度得达到Ra1.6,底面也要控制在Ra6.3才行。 第三步是换高性能垫片加上数字化紧固技术。得选那种能耐400℃交变、还不容易松弛的椭圆形金属环垫。再配上高精度定力矩紧固工具和液压扳手打紧螺栓。 第四步就是精确热紧和定期复查了。根据监测数据判断什么时候热紧最合适;每隔一段时间检修拆下来看看密封面有没有被再次冲坏或者垫片有没有老化,这是个闭环管理的事。 修好后的效果咋样?换了新垫片后经过试压气密全合格就投用了。一个检修周期过去了再拆检发现密封面状态很好,这回算是彻底根治了。