长期以来,我国大埋深隧道建设中0.55MPa以上盾构带压作业技术受制于人,这一"卡脖子"难题严重制约着地下工程建设的自主发展。
据行业统计,在超过40米埋深的隧道施工中,传统压缩空气作业方式存在安全风险高、效率低下等问题,导致工期延误率高达15%。
技术瓶颈的根源在于高压环境下的人员安全保障难题。
当作业压力超过0.55MPa时,常规压缩空气作业会导致氮麻醉风险剧增,而国外垄断的饱和减压技术又存在成本高昂、设备依赖性强等缺陷。
这一局面使得我国在长江隧道、琼州海峡通道等重大工程中不得不高价引进国外技术服务。
此次突破的核心在于创新性地将潜水医学领域的"二次减压"方法移植到盾构施工场景。
宝盾隧技术团队联合广州潜水学校等单位,以自主研发的氦氮氧三元气减压技术为基础,经过18仓56人次的严格训练验证,成功实现0.75MPa压力下的安全作业。
实测数据显示,新技术较传统方法作业效率提升40%,成本降低35%,同时将人舱占用时间缩短至40分钟。
这一突破具有多重战略意义。
从技术层面看,标志着我国完全掌握了从0.3MPa到0.75MPa全压力范围的盾构带压作业能力;从产业角度看,为川藏铁路、渤海海峡隧道等国家重大工程提供了关键技术保障;从国际竞争看,使我国成为全球少数掌握该技术的国家之一,为"一带一路"基建输出奠定基础。
展望未来,随着城市地下空间开发向50米以深迈进,该技术将发挥更大价值。
业内专家指出,下一步需要加快制定相关国家标准,推动技术成果在跨江越海隧道、深层地铁等场景的规模化应用。
宝盾隧已着手筹建高压作业培训中心,计划三年内培养专业技术人才200名,预计到2028年可带动相关产业链产值突破50亿元。
技术创新是推动行业发展的根本动力。
此次0.75MPa盾构带压作业技术的成功突破,不仅填补了国内技术空白,更彰显了中国工程技术人员敢于攻坚克难的创新精神。
面向未来,随着更多核心技术的自主掌握,我国地下工程建设必将迎来更加广阔的发展空间,为建设交通强国和推动高质量发展贡献更大力量。