福建福清城头镇的宇邦纺织科技,他们在生产高端功能性化纤针织面料时,对车间的温湿度控制特别挑剔。为了让每一根纱线的品质都能保持稳定,空调系统得一年到头不间断地运转。可谁能想到,这源源不断的电能消耗,给企业带来了不小的负担。尤其是在订单数量波动的时候,水泵不管是全开还是部分停机,能耗总是降不下来。工程负责人心里其实挺纠结:一期的水泵系统还能不能扛得住二期扩产的压力?针对这些难题,凯泉的技术团队没急于出方案,而是先到现场实地考察了一番。 他们发现了一个普遍存在的矛盾:既要保证生产工艺所需的温湿度稳定,又要尽可能地省电。而传统水泵系统面对负荷大起大落的状况时,低负荷时的效率往往会掉得很厉害。“客户的需求很明确,”凯泉技术人员说,“常规的选型方案很难兼顾这两个方面。”于是他们决定从系统层面着手寻找解决办法。 团队仔细勘察了管路系统后发现了两个优化的方向:一是换掉那些传统的Y型过滤器和止回阀,改成低阻力的型号;二是改变单一水泵运行的模式。第一项改进看似不起眼,但有效降低了管路局部的阻力,这就意味着水泵不需要太大的扬程了,装机功率也随之下降。为了应对负荷变化大的特点,团队最终决定采用GXS高效智能模块泵组的大中小泵组合方案。三台泵通过智能控制系统自动导优,根据实际情况自动切换运行组合。当负荷高的时候多台并联运行;负荷低的时候单台启动。这样一来,系统就能在15%到120%的宽负荷区间内始终保持在高效区运行。 这个方案就像是给车间配了一个智能变速箱一样灵活。与此同时,整套设备还采用了撬装设计在工厂预制完成,所有管路、阀门和控制系统都已经集成到位。到货后只要接上进出水管路就能快速投入使用了。不仅安装方便省事,还规避了现场焊接切割带来的安全隐患。 考虑到宇邦未来要扩建二期的计划,凯泉在这次设计中特意把二期主机所需的管路阀门提前预留好了。“设备还没装呢,路就先铺好了。”到时候新增机组直接接上去就行,不用再动原来的管道了。 项目投运后的数据证明了这些改进的价值:节能率达到了28.1%,电费账单比往年少了近三成;不管订单多还是少,水泵都能运行在高效区间;整机能效更是达到了一级标准,噪音控制在70dB以内也优于A级标准。GXS600-26和GXS800-20这两套模块泵组自投入使用以来一直表现得很稳定。 宇邦的工程负责人对此非常满意:“后面扩产不用再折腾管路了。”从现场勘察到方案优化再到交付预留接口——GXS高效智能模块泵组交付的从来都不只是一套设备。