华中地区有一家专门做烟草薄片的企业,生产过程中会冒出很多高浓度的有机废气。以前的设备太旧了,效果差,根本达不到新的排放标准,只能赶紧想办法改造。废气主要从这几个地方冒出来:萃取工序里飘着乙醇、乙酸乙酯这类溶剂挥发物;浓缩干燥段里是水蒸气夹带着烟草提取物形成的气溶胶;成型烘干环节又会释放甲醛、酚类这些物质。这些废气的特点是污染物VOCs浓度特别高,能到800到1200毫克每立方米,含氧有机物占比超过60%,温度在40到65摄氏度之间,湿度也大,通常在70%到90%。 针对这种高湿度高浓度的特点,工程团队把冷凝回收和分子筛转轮浓缩结合起来用。先通过三级梯度冷凝(分别设成-5℃、-15℃、-25℃)把有机溶剂给回收了,回收率能有40%以上。接着用分子筛转轮把大量的废气浓缩10到15倍,大大减轻了后面处理的负担。 再往下就是催化氧化了,在320到350摄氏度的温度下,利用贵金属催化剂把有机物转化成二氧化碳和水。最后用一个专利结构的填料塔来洗涤尾气,把残留的酸性物质给洗掉。系统里还装了在线监测设备,实时盯着VOCs浓度和温度这些关键参数,还能和环保部门联网。 这个工程做完以后效果特别好,排放出来的VOCs浓度稳稳压在30毫克每立方米以下,去除效率超过97%。一年能回收大概250吨有机溶剂,这就值150万元呢。催化氧化系统用的电比传统RTO少了35%以上,既环保又省钱,成了烟草薄片行业治理废气的样板工程。