“抠细节”来增效,最后给高炉的稳定运转当盾牌

现在咱们车间的形势可真让人头大,不过好在煤粉作业区这帮兄弟真是拼了。面对外面的市场压力,他们赶紧把思想统一了,责任也压到了每个人身上,就是要靠着“过紧日子”这招儿求生,“抠细节”来增效,最后给高炉的稳定运转当盾牌。这降本增效的活儿可不光停留在口头上,从制粉到输送、再到喷吹,全流程都得动真格。 话说回来,思想这一关是最难的。大家伙儿第一时间就得把宣讲搞起来,把成本的压力和任务一股脑儿传到每个岗位上,甚至每个职工手里。得让所有人都意识到浪费的毛病不行了,得树立起“一切成本都能管住”、“节省每一分钱就是赚”的想法。以前可能是领导逼着你省,现在得变成你自己主动想去省,这样精打细算才能变成岗位上的自觉习惯。 干实事还得靠实操过硬。作业区的人可聪明了,觉得预防事故本身就是最好的降本,把隐患给消灭干净就是最大的增效。他们就在现场搞培训,一线师傅手把手教,还搞演练和一对一的技能提升。这样做就是为了让标准化操作成习惯,出了事能立马处置。源头把事故给防住了,设备自然就稳当。 再说说精细管理这块。大家伙儿死死盯着电耗、煤耗还有备件消耗这三大核心数据。这回算是下了狠手了:优化制粉的运行模式,能避峰就避峰;控制原煤质量;严控跑冒滴漏;推行定额领用、修旧利废……这一套组合拳打下来,资源利用率上去了。 安全这块绝对不能松劲。过紧日子不代表不抓安全,作业区还得把安全放在第一位。加强点检、排查隐患、规范操作这几件事绝不能落下。只有设备稳稳当当的,才能少出非计划停机的麻烦。 最后还得靠大家一起使劲儿。党员带头冲在前头,班组之间还得比着学、赛着干。大伙儿围绕工艺优化、节能降耗这些事儿出主意、想办法。哪怕只是省一度电、一吨煤或者一个备件也不能放过。 说到效果嘛,那真是看得见摸得着。特别是二三制粉系统整合优化后跑得更快了。综合电耗下降了8%,能源介质也降了11%,每天省下的钱能到3.9万元。 文字编辑是赵岩微信编辑是张浩南写的这事儿哦。