把破晶焙烧技术用在石煤钒矿上有了大进展。咱们国内石煤里含的钒挺多,但这东西太不好搞,原来的工艺流程长、污染又大、成本还高,这一直是个老大难问题。东北大学的研究团队瞅准了石煤自带的燃料特性——燃烧值高,想出了氧化破晶焙烧强化浸出的新办法,彻底不用加钠盐了。通过调整焙烧的温度、气氛和时间这些参数,就把钒的价态和形态给撬动了。这一招不仅让运行成本降下来,环保性能也上去了。 新疆有色集团把敦煌市立安钒业有限责任公司那儿的平台山石煤钒矿交给了朝阳东大矿冶研究院做实验。团队把干式制粉、破晶焙烧、浸出这一套全流程都走了一遍。他们交出了两份不错的成绩单:一条是先做破晶焙烧,再拌酸熟化最后浸出,试产阶段的五氧化二钒浸出率达到了83.92%;另一条是直接把破晶焙烧后的矿石拿去浸出,同样的条件下浸出率也有78.37%。这些数据背后是参数被精准地调整好了。 新疆有色集团和敦煌市立安钒业有限责任公司的领导都去过研究院看过情况。东大矿冶研究院已经把这套半工业试验在陕西、湖南等地也做了验证,配方都不用怎么动就能拿到好指标。这个新型破晶焙烧技术算是撕开了利用石煤钒矿的瓶颈,给后续的工业化放大打下了基础,也给绿色开发石煤资源指明了一条新路。