(问题)当前能源价格波动、行业竞争加剧与安全环保要求持续趋严,煤层气钻采企业普遍面临成本刚性上升与利润空间收窄的双重压力。
钻井动力以柴油为主带来的燃料支出、设备维护与现场污染问题,排采水处置的外部费用,以及部分专业技术长期依赖外包导致的成本不透明、响应周期长等,成为影响项目效益的关键点。
(原因)从企业运营链条看,成本压力并非单一环节造成:一是采购端受供需变化影响,材料价格与供应稳定性直接决定单井成本;二是能源端结构偏“油”,价格波动与“跑冒滴漏”等管理难题叠加,放大综合支出;三是生产流程中存在可再利用资源未被充分盘活的情况,排采水等环节若完全外运处理,不仅费用高,也与绿色低碳导向不匹配;四是专业队伍建设不足时,对外包的依赖会造成议价能力弱、管理边界不清,难以形成可复制的降本机制。
(影响)针对上述痛点,公司在晋中区块等项目推进一揽子措施,形成“源头管控+技术变革+流程优化+能力内化”的闭环。
数据显示,2025年1月至9月累计实现效益790.06万元,其中9月单月降本83.87万元。
采购端坚持比价、议价与供应保障并重,前九个月泥浆材料单价同比下降6%,各类采购累计节约27.29万元。
能源端推广“油改电”绿色钻井模式,部分井场柴油机轰鸣被稳定电驱替代,单井柴油成本下降24.66万元,累计节支120.79万元;在提升动力输出稳定性的同时,也减少渗漏污染与维护负担,现场作业环境得到改善。
流程端推动排采水资源化利用,王峰井田地面抽采区通过铺设管道将排采水输送至邻近煤矿使用,前九个月2.71万立方米排采水实现循环利用,节约处置费用27.10万元,实现经济效益与环境效益同步提升。
外部成本管控方面,公司以市场竞争机制细化外包标准、强化合同价值核算,前九个月累计降低外包成本207.92万元。
与此同时,通过盘活闲置定向资产与人员队伍,定向技术由“跟随学习”转向“独立实施”,前九个月自营定向工程节约外包成本144.80万元,为后续规模化推进提供人才与能力支撑。
(对策)业内人士认为,降本增效要避免“一次性压缩”,更需要制度化、可复制的运营机制。
该公司的做法体现出三点值得关注的路径:其一,把采购从“压价”转为“价值采购”,在质量、交期与稳定性中寻找综合最优;其二,以能源结构调整带动成本曲线下移,推动电驱装备在具备条件的区域和井型加快应用,并同步完善用电保障、设备适配与安全标准;其三,用流程再造打开“隐性资源”,将排采水等由负担转为可用资源,降低外运与处置成本;其四,提升自有队伍的专业化水平,逐步把关键技术掌握在自己手中,减少对外包的结构性依赖,形成成本透明、响应迅速的工程组织模式。
(前景)从趋势看,煤层气开发正向规模化、集约化与绿色化加速演进。
随着电驱装备应用边界拓展、资源循环链条完善以及专业队伍成熟度提升,企业降本空间将更多来自“技术进步+管理精细”的叠加效应,而非单纯压缩开支。
下一步,若能在电力配套、数据化成本核算、供应链协同和关键工序标准化方面进一步固化经验,有望把阶段性成果转化为长期竞争力,为项目滚动开发和高质量发展夯实基础。
从柴油轰鸣到电流无声,从废水外排到资源循环,陕西省煤层气钻采分公司的实践印证了"绿色即效益"的发展逻辑。
在能源革命与产业升级的双重背景下,企业唯有将技术创新作为支点,以管理变革为杠杆,方能撬动高质量发展的无限可能。
这场静悄悄的效能革命,正在为中国能源企业的转型升级书写生动注脚。