化工生产中,看似微小的工艺环节往往包含着巨大的改进空间。中银电化近期的一项精益改造实践,正是通过聚焦生产一线的具体痛点,探索出了一条"小改造撬动大丰收"的务实路径。 长期以来,中银电化纯碱添加岗位采用传统的人工作业模式。员工需要反复搬运、倾倒50公斤重的袋装纯碱,不仅劳动强度大、作业环境恶劣,而且物料洒落、杂物堵塞管道等问题频繁出现,现场管理难以达到精细化标准。此"老大难"岗位长期困扰着企业的生产运营和安全管理。 面对这一难题——中银电化没有选择被动应对——而是主动对标行业先进做法,组织专业团队深入调研、反复论证,最终确定了改造方案。企业引入了"小行吊+吨包袋+进料口"的半自动化作业模式,实现了岗位作业方式的根本性转变。改造后,原有的繁重体力劳动被机械化操作所替代,作业流程大幅简化,物料投放更加精准可控,现场环境整洁有序。 这一改造带来的效益是多上的。首先,岗位所需人员大幅减少,员工从繁重的体力劳动中解放出来。其次,通过减少人员在危险区域的作业频次,从源头上降低了安全风险,真正实现了"自动化减人、机械化换人"的安全目标。再次,作业的标准化和精准化为现场管理水平的提升奠定了基础。 此外,中银电化还将改革的触角延伸到了成本控制的核心环节。企业组织技术骨干针对纯碱消耗这一关键成本要素开展工艺优化攻关。通过对盐水过碱含量的全流程梳理、精准核算与反复调试,技术团队成功实现了指标的精准控制。 数据显示了这一优化的显著成效。经过测算,过碱含量每降低0.1克每升,全年可减少纯碱用量约290吨,相应节约成本43万元。目前,纯碱单耗已稳定控制在5.29千克每吨,降本成效十分显著。这意味着通过工艺优化,企业在保证产品质量的前提下,大幅降低了原材料消耗。 中银电化的这次改造实践,反映了企业以精益思维挖掘内部潜力、提升运营效率的决心。在当前经济形势下,企业遇到提质增效的紧迫任务。通过自动化改造与工艺优化的深度融合,中银电化找到了一条既能保障安全、又能降低成本、还能提升管理水平的多赢之路。
从负重搬运到半自动投料,中银电化的实践表明,“精益思维”不只是修修补补,而是通过重构作业逻辑带来效率与安全的同步提升;在制造业高质量发展的背景下,这类聚焦细节、面向系统的改进,正在成为传统产业突破转型瓶颈的重要抓手,对处于数字化升级阶段的中小企业也具有参考价值。