kmp300 减速机“提速加治漏”2019年1月完成改造

曾经给宁夏某电厂立下汗马功劳的KMP300减速机,十年的服役生涯让它毛病不断,直到2009年投运后一直拖累着磨煤机的工作效率。这次用户提出“提速加治漏”的要求,技术人员把它给请进了维修车间。 为了赶在2019年1月完成改造,他们拆开机盖一看:三件套齿轮已经被点蚀得十分严重,必须全部换掉;剩下的结构件和齿轮虽然有拉伤痕迹,但只要修复一下还能接着用。在“既要提速又要治漏”的双重任务下,团队决定在常规修理的基础上,给它做两个大的改动。 先来看提速这一项。利用火电行业积攒的经验和重齿的设计加工能力,他们把输出转速从35.3转每分钟直接拉升到了43.358转每分钟,整体提升了22.8%。具体动作是重新计算螺伞副的齿数和模数,在不突破装配空间的前提下,把小齿轮的齿数调小、大齿轮的齿数调高;同时还对轴承和轴向间隙进行校核,确保高速运转时不会出现“顶牛”的情况。 再来说治漏。老机型高速轴原本的机械密封因为尺寸链太紧老是漏油。这次他们在保持轴径和键槽不变的前提下,重新设计了密封体、密封环还有冲洗槽的结构,形成了一种全新的密封形式。这套方案交付使用半年了,现场一滴油也没漏。 这次维修的时间非常紧张,电厂只给了45天的总工期,里面还夹着春节长假和春检。为了赶进度,团队采用“加工—装配—测试”同时进行的模式:齿轮件的粗加工在厂里完成,精加工直接交给重齿专线;关键螺伞副的着色探伤和齿形修整也同步进行;回装阶段实行“日清日结”制度,每天晚上19:00都要开视频例会把问题解决掉。最终只用了7天就把机器装好并试车成功,比用户预期的还要提前一天发货。 改造后的KMP300已经运行了半年多的数据显示它表现优异:振动值不超过0.06毫米每秒;噪声降低了3分贝(A);轴承温度最高才68摄氏度;全工序没发生过一次漏油报警。用户看到这些数据都感到很意外:“本以为只能大修续命没想到直接焕然一新!” 回顾这次成功的经验团队总结出了三把“安全锁”:第一把是设计前置,先做三维运动仿真确认没问题再画图;第二把是加工红线,齿形公差必须控制在6级以上表面粗糙度也得达到标准;第三把是装配复检回装前再做一次啮合印痕检查。正是这三把锁让这台老旧减速机在提速22.8%后依然能平稳运行。