修旧利废降成本,锦西石化检修班组让废旧风扇"重获新生"

在锦西石化紧张的大检修现场,一个看似平常的发现引发了一场关于资源再利用的生动实践。540队副队长滑哲锋在废料堆中发现两台被遗弃的老旧设备,凭借专业判断和技术实力,让这些"报废"风扇重获新生。 问题显现: 随着夏季高温来临,检修现场对降温设备需求激增。按照常规做法,设备损坏后直接报废、采购新品是最便捷的选择。但滑哲锋在巡查时注意到,被丢弃的两台工业风扇主要部件保存完好,存在修复可能。经检测,一台因线圈断路停机,另一台则因驱动元件损坏无法运转。 技术攻关: 面对技术难题,这位有着丰富经验的技师展现了过硬的专业素养。针对线圈断裂问题,他采用精密点焊工艺修复导电通路;对于损坏的三极管,则通过规范化的元件更换流程完成替换。尤为关键的是,他深入分析故障根源,发现轴承润滑不良导致的启动电流过大才是根本症结,通过科学的润滑保养彻底解决问题。 多重效益: 修复后的设备不仅完全达到使用标准,运行噪音较新设备更低。经测算,此举直接节省设备采购费用近千元,更避免了资源浪费。在检修任务繁重的背景下,这种"变废为宝"的做法既缓解了物资供应压力,也提升了团队士气。 深层意义: 这个案例折射出当前制造业转型升级的深层课题。在推进高质量发展的背景下,如何平衡效率与成本、创新与传统,成为每个企业面临的必答题。滑哲锋的做法证明,精益求精的工匠精神与绿色发展的时代要求可以完美结合。 行业启示: 业内专家指出,此类基层创新实践具有示范价值。据统计,我国工业设备年均报废量巨大,其中相当比例通过适当维修可延长使用寿命。培养员工的主人翁意识和技术创新能力,将成为企业实现降本增效的重要突破口。

从废料堆中发掘可用设备,通过专业检测和规范修复让旧风扇重新运转,表明了一线人员对资源价值的重新认识和对成本管控的主动作为。降本增效不是口号,而是体现在每一颗螺丝、每一道焊点的细致工作中。将"修旧利废"落到实处,既解决了现场需求,也为企业高质量发展提供了可持续动力。