吉林石化技师王政伟:中控屏前的"数据侦探",用精细管理守护生产安全

问题:寒潮来袭叠加装置开车关键期,工艺波动与设备缺陷风险交织;装置中控屏幕上,引发剂流量曲线出现无预警的剧烈起伏。对ABS本体法装置而言,引发剂供给的稳定性直接关系聚合反应的可控程度:流量偏低可能带来产品性能波动,偏高则可能推高安全风险。同时,热油系统作为关键公用工程环节,一旦存管线未贯通、流量不足等问题,容易造成温度难以达标,拖慢投运节奏,放大装置波动。 原因:从数据到现场的闭环核查,锁定“温度控制不均”和“隐蔽缺陷”两类诱因。一上,严寒条件下管线保温与伴热效果对介质黏度和流动性影响明显。王政伟调取历史数据并关联工况变化后判断,电伴热采用分段加热导致管线温度不稳定,进而引发流量波动。另一方面,装置区域部分热油管线位置隐蔽,保温层包覆厚,常规目检难以发现内部异常。他通过敲击听音、触摸核验等方法发现保温层下有空响,拆检后确认管线未接通形成断口。此外,补油阶段脱挥器温度爬升缓慢,经对照图纸与运行数据,深入确定管径偏小导致流量能力不足,难以满足系统升温需求。 影响:若处置不及时,风险可能由“波动”演变为“连锁反应”。引发剂流量异常不仅会造成批次质量差异,还会增加反应热管理难度,给联锁保护和现场操作带来压力。热油系统缺陷则可能导致关键设备温度长期偏离工艺要求,影响后续工序稳定,并叠加安全与环保风险。对连续化生产装置而言,小波动在时间轴上可能被放大为停工停产、能耗上升和成本增加,进而影响保供与交付。 对策:坚持“数据研判—现场核验—整改闭环”的处置路径,把问题解决在早期。针对引发剂流量波动,王政伟提出调整伴热策略,将管线温度控制在10摄氏度至20摄氏度区间,并组织内外操协同处置:中控侧持续跟踪曲线变化,现场侧逐段核对管线温度与仪表显示,确保调整措施落地。整改期间,他以半小时为周期到现场复核,直至流量曲线恢复平稳。针对开车前检查,他按“三查四定”要求逐项核对,从密封细节、标识清晰度到操作可辨识性,推动多项问题闭环整改。对热油管线断口,及时协调施工方返场处理,现场跟踪焊接质量,确保焊口达标、系统连通可靠。对热油补油能力不足,提出在模头处增设辅助管线并将原有管线扩至1.5寸的改造方案,通过“增通道、提能力”提升输送效率;改造完成后,脱挥器温度按预期上升并稳定达到工艺指标。 前景:以一线人才为支点,推动装置运行从“经验驱动”向“标准化、数字化、精益化”迭代。在极端天气、长周期运行、原料波动等条件叠加下,现场人员的综合判断与处置能力更为关键。通过中控数据快速识别异常、现场核验形成闭环,并将改造建议转化为可执行方案,有助于构建更稳定的风险防控体系。下一步,可在关键管线温度监测、伴热策略优化、隐蔽工程验收和施工质量追溯各上完善机制,提升装置应对极端工况的韧性,为安全生产与产品稳定供应提供支撑。

在现代化工生产的精密体系中,王政伟以细致的现场把关守护着万吨级装置的安全;他的经历说明,工业安全不仅依赖设备与技术升级,也来自从业者持续的责任心与严谨的职业操守。这种扎根一线、发现问题并推动改进的实践,正是产业持续向高质量发展的重要动力。