滑动门侧围外板的波浪缺陷居然被四步解决了,是不是很神奇?这篇文章把整个过程给咱们解释得特别清楚。首先,咱们得搞明白问题到底是从哪里来的。传统侧围外板后门洞上面的拐角宽,曲率半径大,冲压的时候不容易聚料,成型也很均匀。可是这个滑动门版本,把拐角给弄窄了,曲率半径也变小了。板料反而更容易堆积起来。拉深后先出现了鼓包,然后又被几字梁卡住了,展不平,最终就留下了肉眼可见的波浪。CAE模拟给咱们提前暴露了隐患:B、C柱上部在拉深、整形两道关都亮起聚料警报,跟实拍结果完全一致。以前咱们调模总是想着怎么控制料流,效果也不好。这次拆成了四步走,每一步都把问题给解决掉。 第一步就是进料线“贴身伺候”,原来的方案太激进了,把进料线设置得太早了,结果板料过早绷直了,流动不均匀。现在把进料线往回挪一挪,贴近设计包络就好了。 第二步是削掉多余的过拉深量,给材料一条“活路”。先通过CAE减薄率显示圆角区已经安全了,不用担心开裂。然后把过拉深高度砍掉4毫米就可以了。 第三步是反成形吸塑,内外双向均衡。光靠削掉过拉深还不够呢,后门洞区域需要“外筋内吸”双保险。在工艺补充平整处加一道反成形吸塑,成型时像给板料做按摩一样。 第四步是整形型面补焊。通过这次整形补偿和研磨后表面非常平滑,漆后效果简直完美——没有波浪、没有棱线、也不用返工啦! 这样一来,滑动门侧围外板后门洞上部的“波浪顽疾”就被这四步组合拳彻底拿下了!